600MW機(jī)組凝汽器膠球清洗裝置存在問(wèn)題分析及改進(jìn)措施
針對(duì)大唐發(fā)電凝汽器銅管腐蝕問(wèn)題和凝汽器膠球清洗裝置系統(tǒng)收球率低的問(wèn)題進(jìn)行題分析,從膠球清洗系統(tǒng)管理上存在的漏洞著手,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,提出對(duì)凝汽器膠球清洗工作進(jìn)行精細(xì)化管理的具體方案,以確保機(jī)組能夠安全、經(jīng)濟(jì)適行。
凝汽器是凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組的重要設(shè)備之一,保持凝汽器的正常運(yùn)行是降低鍋爐超溫爆管幾率,減少機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)的要條件,也是提高機(jī)組真空、提高機(jī)組經(jīng)濟(jì)性的主要手段。膠球清洗裝置作為凝汽式電廠中應(yīng)用為普遍的銅管清洗裝置,在保證凝汽器安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行方面發(fā)揮著很大的作用,然而在電廠的實(shí)際中,膠球清洗系統(tǒng)卻常常被忽視,正常運(yùn)行中存在很多問(wèn)題。大唐發(fā)電自2003年以來(lái)膠球系統(tǒng)一直投連續(xù)清洗方式,然而機(jī)組在2006前和2010后經(jīng)常發(fā)生銅管泄露情況,同時(shí)在歷次機(jī)組檢修檢查時(shí),也發(fā)現(xiàn)了部分銅管有結(jié)垢和點(diǎn)腐蝕現(xiàn)象,在2006年4號(hào)機(jī)組小修中、2007年3號(hào)機(jī)組大修期間2臺(tái)機(jī)組分別進(jìn)行了局部銅管的更換工作,因此查明銅管腐蝕和結(jié)垢的原因迫在眉睫。本文通過(guò)梳理膠球清洗系統(tǒng)管理上的漏洞,總結(jié)了結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際制定的整改方案,可供電廠借鑒。
1、膠球清洗裝置設(shè)備簡(jiǎn)介
大唐發(fā)電總裝機(jī)2×600MW,汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司制造的凝汽式汽輪機(jī),每臺(tái)機(jī)組設(shè)置1臺(tái)凝汽器,凝汽器銅管數(shù)量為4×9197(36788)根,凝汽器進(jìn)出管數(shù)量各2根,每臺(tái)機(jī)組設(shè)置2套凝汽器膠球清洗裝置,凝汽器膠球清洗裝置由于收球率低等問(wèn)題,分別于2003年和2004年對(duì)3號(hào)機(jī)和4號(hào)機(jī)組的清洗裝置進(jìn)行了改造,改為上海達(dá)極水技術(shù)工程有限公司生產(chǎn)的裝置,全套膠球清洗裝置由膠球泵、收球網(wǎng)、裝球室、膠球、控制盤等幾大部分組成,膠球清洗裝置連續(xù)運(yùn)行,每周2統(tǒng)計(jì)收球率。凝汽器采用閉式循環(huán)冷卻方式,水塔補(bǔ)水取自薊縣于橋水庫(kù)。每臺(tái)機(jī)組原設(shè)計(jì)2臺(tái)循環(huán)水泵,流量為9.3立方米/秒,電機(jī)轉(zhuǎn)速為372r/m。循泵運(yùn)行方式為夏季執(zhí)行2機(jī)3泵或2機(jī)4泵方式,冬季為每臺(tái)機(jī)循泵一運(yùn)一備2。由于本地冬季氣溫較低,機(jī)組單臺(tái)循環(huán)泵運(yùn)行時(shí)水流量裕度仍然較大,出于節(jié)能考慮,2010年將2臺(tái)機(jī)組的2號(hào)循泵電機(jī)進(jìn)行了雙速改造(372/330r/m)。
2、凝汽器銅管結(jié)垢、點(diǎn)腐蝕原因分析
影響凝汽器銅管結(jié)垢、腐蝕的因素非常多,包括循環(huán)水的水質(zhì)、循環(huán)水加藥方式、銅管的停機(jī)保養(yǎng)方法、凝汽器銅管材質(zhì)情況和膠球清洗裝置投入情況和膠球選取情況等,至于前4種因素受客觀因素和當(dāng)前技術(shù)條件限制,改進(jìn)和提升的空間已非常有限,因此本文重點(diǎn)從膠球清洗系統(tǒng)的設(shè)備管理、運(yùn)行管理和水塔維護(hù)方面對(duì)凝汽器造成的影響和存在的問(wèn)題等方面進(jìn)行詳細(xì)探討。
凝汽器銅管的結(jié)垢、腐蝕與膠球系統(tǒng)的運(yùn)行情況息息相關(guān)。通過(guò)查詢本廠凝汽器膠球投運(yùn)記錄看出,2010年以前2臺(tái)機(jī)組高速循泵運(yùn)行期間,膠球收球率沒(méi)有出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間不合格現(xiàn)象,均能達(dá)到95%以上。2010年11月進(jìn)入冬季,循泵改為低速運(yùn)行方式后,收球率開始出現(xiàn)不同程度的下降(80%左右),低時(shí)收球率只有60%,通過(guò)排查,終確定收球率低的根本原因?yàn)槟魉曳e存填料過(guò)多,低速循泵時(shí)銅管內(nèi)水流速低(如圖1)。
圖1凝汽器水室積存填料情況
2010年以前膠球清洗裝置系統(tǒng)沒(méi)有出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)間異常運(yùn)行現(xiàn)象,然而為什么還是出現(xiàn)了凝汽器銅管的局部腐蝕現(xiàn)象呢?為徹底查明真相,從設(shè)備質(zhì)量、投運(yùn)方法和運(yùn)行條件及運(yùn)行方式等方面進(jìn)行了逐一排查和梳理,分析各種影響膠球系統(tǒng)清洗效果的原因。
2.1膠球方面
(1)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T581-95中對(duì)此進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。合格膠球應(yīng)耐磨,質(zhì)地柔軟富于彈性,材質(zhì)均勻,氣孔均勻貫通,干態(tài)膠球直徑誤差不大于公稱直徑的±2%且不超過(guò)±0.4mm,濕態(tài)膠球相對(duì)密度為1.00~1.15,在使用期內(nèi)及5~45℃水溫下膠球直徑脹大不超標(biāo)且不老化,濕態(tài)膠球直徑比凝汽器冷卻管的內(nèi)徑大1~2mm。
我廠凝汽器銅管規(guī)格為φ28×1mm,選取的膠球干球尺寸為26.1~26.4mm,浸泡后濕球尺寸仍然為26.1~26.4mm,濕球尺寸沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)1-2mm,不能很好達(dá)到膠球清洗效果。
(2)正常投球量。指投入運(yùn)行的膠球數(shù)量是凝汽器單側(cè)單流程冷卻管根數(shù)的7%~13%。膠球循環(huán)一次時(shí)間短的取下限或接近下限,反之亦反。多數(shù)情況下,膠球循環(huán)一次的時(shí)間在20~40s之間。我廠凝汽器單側(cè)單流程冷卻管根數(shù)為9197根,應(yīng)投入的膠球數(shù)量為644(643.79)~1196(1195.61)個(gè),F(xiàn)實(shí)際投球數(shù)量為1500個(gè),與標(biāo)準(zhǔn)上限對(duì)比偏差太多,影響收球率。
(3)收球率。滿足系統(tǒng)布置、設(shè)備安裝及運(yùn)行條件,在正常投球量下,膠球清洗系統(tǒng)正常運(yùn)行30min,收球15min,收回的膠球數(shù)與投入運(yùn)行的膠球數(shù)的百分比。收球率超過(guò)90%為合格,達(dá)到94%為良好,達(dá)到97%為優(yōu)秀,F(xiàn)我廠膠球清洗裝置系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間每周大約162h,收球時(shí)間2h,時(shí)間偏短。
2.2膠球清洗裝置設(shè)備管理方面
(1)凝汽器水室內(nèi)部可能存在渦流區(qū),造成局部膠球積存,影響膠球清洗效果;
(2)凝汽器運(yùn)行一段時(shí)間后,水室會(huì)產(chǎn)生一些水垢和鐵銹,積存部分雜物;
(3)水塔填料運(yùn)行多年未及時(shí)更換,填料老化嚴(yán)重,承載能力變差,冬季結(jié)冰較多時(shí),造成填料掉落過(guò)多,進(jìn)入凝汽器水室堵塞銅管管口,使膠球清洗效果無(wú)法保證;
(4)水塔淤泥沉積較多清理不及時(shí),影響循環(huán)水水質(zhì);
(5)循泵入口濾網(wǎng)清洗周期過(guò)長(zhǎng),濾網(wǎng)設(shè)計(jì)存在缺陷,濾網(wǎng)上部縫隙較大,正常運(yùn)行時(shí)可起到過(guò)濾作用,但在泵切換時(shí),由于水位上漲超過(guò)濾網(wǎng)有效攔截位置,造成大量水塔填料或雜物漫過(guò)濾網(wǎng),進(jìn)入凝汽器水室堵塞銅管;
(6)膠球清洗裝置系統(tǒng)設(shè)計(jì)上,未考慮加裝二次濾網(wǎng),不能對(duì)進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)的雜物進(jìn)行二次攔截。
2.3運(yùn)行管理方面
(1)膠球投運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),膠球浸泡時(shí)間要充足,否則膠球進(jìn)入系統(tǒng)后容易造成漂浮現(xiàn)象,影響清洗效果和收球率;
(2)收球工作也應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),要合理增加收球時(shí)間,數(shù)球要認(rèn)真準(zhǔn)確;
(3)在使用中當(dāng)膠球直徑磨損到等于或小于銅管內(nèi)徑時(shí),應(yīng)立即更換。及時(shí)挑出不合格膠球,掌握膠球磨損周期;
(4)凝汽器應(yīng)充滿水。否則會(huì)造成部分膠球漂浮于水室水面,不再參與循環(huán),導(dǎo)致收球率下降,清洗效果變差;
(5)循環(huán)水量變化宜保持在設(shè)計(jì)值的±15%范圍內(nèi)。亦可根據(jù)循環(huán)水量變化范圍擴(kuò)大后收球率的變化情況,適當(dāng)調(diào)整循環(huán)水量變化的控制范圍?刂蒲h(huán)水量的目的在于控制流速。流速小膠球不易通過(guò)冷卻管,情況嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)ㄔ诠芸诨蚬苤;流速過(guò)高時(shí),會(huì)引起在收球網(wǎng)的某些部位積球,甚至?xí)鹗涨蚓W(wǎng)的某些部位變形。
3、改進(jìn)的措施
(1)運(yùn)行管理上,制定詳細(xì)膠球管理規(guī)定,避免將不合格膠球重新加人系統(tǒng),定期排放凝汽器水室內(nèi)空氣,以免產(chǎn)生膠球漂浮現(xiàn)象;
(2)進(jìn)入冬季,對(duì)于低速循泵的使用進(jìn)行嚴(yán)格限制,循環(huán)水量的變化應(yīng)保持在設(shè)計(jì)值的±15%之內(nèi),避免凝汽器銅管內(nèi)流速低于1m/s情況;
(3)定期進(jìn)行水塔清淤,改善循環(huán)水水質(zhì);
(4)增加循環(huán)水旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)的運(yùn)行頻率和清理,減少雜物進(jìn)人循環(huán)水系統(tǒng)的機(jī)會(huì);
(5)定期對(duì)凝汽器管板進(jìn)行防腐工作,對(duì)凝汽器銅管進(jìn)行水沖洗,減小水質(zhì)對(duì)凝汽器銅管的腐蝕作用,改善銅管潔凈程度,提高銅管換熱效率;
(6)嚴(yán)格執(zhí)行凝汽器停機(jī)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)化學(xué)監(jiān)督,從化學(xué)方面杜絕凝汽器銅管出現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象。
4、膠球清洗裝置取得的效果
(1)2臺(tái)機(jī)收球率明顯提高,全部達(dá)到97%及以上,見(jiàn)表1。表1凝汽器收球情況統(tǒng)計(jì)表 時(shí)間 3號(hào)機(jī)組凝汽器內(nèi)圖收球率外圈收球率 4號(hào)祝組凝汽器內(nèi)圈收球率外圈收球率
5.10 95.5 96.68 96.5 97.8
5.17 99.4 100.6 98.5 98.4
5.31 98.8 98.3 95.3 97.8
6.15 98.1 98.8 98.7 97.5
(2)凝汽器管板和水室內(nèi)部清潔程度明顯提高,如圖2所示。圖2措施實(shí)施后凝汽器水室照片
(3)凝汽器銅管泄漏幾率減小,腐蝕得到有效緩解。
(4)循環(huán)水質(zhì)明顯改善,輔機(jī)冷卻器效率明顯得到提高。
(5)2臺(tái)機(jī)組的真空保持較好,夏季平均91kPa,冬季平均97~99kPa。